вид  
1 Декабря 2025г, Понедельник€ — 90.8190,  $ — 78.2284загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone

Специалисты Сибэнергомаша поделились успехами, достигнутыми при проведении опытного сжигания хакасского угля в котлах собственного производства

16 Января 2013
Специалисты завода «Сибэнергомаш», входящего в машиностроительный холдинг «НОВАЭМ», совместно с «УралВТИ» завершили опытное сжигание хакасских углей марки «Д» на Барнаульской ТЭЦ-2. Испытания подтвердили успешность решений, примененных барнаульскими конструкторами «НОВАЭМ» при реконструкции котлов марки БКЗ-210-140-Ф.

Целью опытного сжигания было определение возможности промышленного использования хакасских углей на котлах «Сибэнергомаша», установленных на Барнаульской ТЭЦ-2. В 2010 году при выполнении реконструкции котлов БКЗ-210-140Ф (станционный №10 и №11) конструкторы завода применили новые, не имеющие аналогов топочно-горелочные устройства. Это повысило экономичность котлоагрегатов и обеспечило выполнение современных нормативных требований по выбросам вредных веществ. Помимо этого при выполнении проекта была существенно повышена взрывобезопасность оборудования котельной установки.

Результаты опытного сжигания угля на реконструированных котлах оказались впечатляющими. Максимальная нагрузка на котле БКЗ-210-140Ф станционный №11 превысила номинальную (достигла 250 т/ч), на котле станционный №10 из-за ограниченной производительности пылепитателей она осталось номинальной 210 т/ч.

Согласно результатам испытаний процесс сжигания характеризуется стабильным воспламенением, устойчивым горением и высоким выгоранием пыли. Технико-экономические и экологические показатели значительно повышаются при переходе с традиционно сжигаемого ТЭЦ-2 угля марки «СС» на уголь марки «Д» хакасского месторождения. При этом существенно сокращается выброс вредных веществ в атмосферу, в частности, окислов азота и серы.

В настоящее время специалисты «Сибэнергомаша» завершают для ТЭЦ-2 реконструкцию котла БКЗ-210-140Ф станционного №12, реконструированного с повышением производительности до 250 т/ч. При выполнении проекта применены успешно зарекомендовавшие себя на котлах станционных №10 и №11 топочно-горелочные устройства. Использование газоплотной экранировки горизонтальной и верхней части опускного газохода с применением новейшей схемы снижает ее сопротивление. Кроме того, применена современная конструкция конвективных поверхностей нагрева.

Реконструированный «Сибэнергомашем» котел станционный №12 Барнаульской ТЭЦ-2 помимо увеличения производительности и высоких экологических показателей будет обладать повышенной по сравнению с котлами станционный №10, №11 экономичностью.

Узнать больше о ОАО "Сибэнергомаш" можно здесь


Смотрите также:
ООО «РЭС Инжиниринг» представило проект по поставке российского титана в Индию VII Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС ООО «РЭС Инжиниринг» представило проект по поставке российского титана в Индию VII...
Доклад был посвящен поставке российского титана марки ВТ 1-0 в Индию для производства дисковых затворов высокого класса безопасности.
Представители ОАО «Волгограднефтемаш» приняли участие в рабочем совещании с ПАО «Газпром» и СПбПУ Представители ОАО «Волгограднефтемаш» приняли участие в рабочем совещании с ПАО...
Мероприятие было посвящено вопросу проведения цифровых испытаний кранов шаровых и камер приема запуска.
Компания «НТА-Пром» поставила термально-массовые расходомеры QTMF для металлургической промышленности Компания «НТА-Пром» поставила термально-массовые расходомеры QTMF для металлургической...
Данный тип расходомеров уникален тем, что они измеряют массовый расход напрямую, без необходимости в дополнительных датчиках температуры и давления для пересчета.
Последние добавления библиотеки(Предложить книгу)